这真不是您需要的服务?
焦炉气中萘的危害及解决方法
煤焦油萘含量测试 详询国联质检姚工 13819259681
一、萘的来源及性质
焦炭生产中萘以气态形式进入到焦炉气中一般经过洗苯流程,
用洗
油将其溶解吸收,但其效率
<80%
,因此焦炉煤气洗苯脱硫后仍有
500-600mg/m
3
残留。
萘是最简单的稠环化合物,是光亮的片状晶体,具有特殊的气味,
比重
1.162
熔点
8
0
℃,沸点
218
℃,易挥发易升华易燃不溶于水,溶于
乙醇和乙醚等,
易发生取代反应和加氢反应,
也是俗称卫生球
(樟脑丸)
的主要成分。
二、萘的危害
焦炉气萘含量高时,常常会在煤气管道凝结成片状结晶,造成管线
及其他常温设备的堵塞。
在冬季此问题更加突出,
而且煤气中萘氨并存,
往往是两者同高,黑猫焦化曾因此而造成预脱硫槽、脱硫槽堵塞,疏通
停车割除堵塞管线,更换脱硫剂(脱硫剂当时脱硫正常)
,而由于它的
加氢特点,
造成在预加氢段形成大量的积炭,
典型的情况如在云南大为
焦化
20
万吨甲醇
/
年的预加氢形成厚度为
0.8m
的黑色块状物,仅预加
氢压差达
0.7Mpa
,黑猫则近
1mm
厚的碳层,只有被迫停车更换催化剂,
云南大为取样经分析该黑色物质中含有
51.2%
的碳,
14.7%
的硫,
可以判
断主要为焦油、萘、苯加氢裂解积炭所致,因此之故,加氢催化剂的有
机硫转化率不高,特别是预加氢失活快,
3
个月后基本失活,极大的损
害了催化剂转化性能。
(这与该厂未能按原设计实施,取消了脱油预脱
硫槽也有一定关系,当然主要与化产煤气质量直接相关)
三、现有解决办法
1.
在洗苯工段采用含醇类的混合溶剂,提高洗苯效率
2.
采用低温甲醇洗或
NHD
脱硫,
利用萘在甲醇及
NHD
中高度溶解的特
性,在脱硫同时脱除萘
3.
采用西南院的变温吸附(
PTA
)技术。
(实际就是利用活性炭和硅胶
做吸附剂,辅以升温脱附的再生技术)
四、建议方案
上述
3
个方法或是源头治理,或是成本偏高,对于无焦化装置,取
气于人的企业显然不适合,根据我们的经验和实践建议如下:
采用可再生的多功能活性炭吸油剂,利用活性炭的特有大孔完全可
以在常温度条件下将萘及其他焦油,
芳烃及硫化氢充分吸附,
同时每个
槽配以蒸汽升温管线,定期进行再生(每周一次,温度
250-300
℃,注
意:萘熔点是
218
℃故再生温度必须≥
220
℃)
,一般每槽吸油剂可长期
反复使用,寿命≥一年。如果活性炭床层未发生粉化,床层压力无明显
上升,即可反复继续使用。这样可以把脱萘脱油脱硫三者结合起来,操
作上也容易实施。
按贵厂现有情况来看我们建议增设一台脱硫槽装填约
40m3
脱油剂,
同时改原有的脱油脱硫为串并联结构,
这样即可脱萘又可
脱硫脱油(包括芳烃)
,在常温给予彻底解决,可避免萘在系统后移,
在预加氢形成积炭影响有机硫的转化