或者

中科国联研究院

检测认证人脉交流通讯录
  • 煤焦油检测萘含量 YB/T5078-2001 油品萘含量检测 油品检测中心 姚工13819256981

  • 这真不是您需要的服务?

     直接提问 | 回首页搜

  • 对应法规:YB/T5078-2001
    CNAS认可项目:是
  • 焦炉气中萘的危害及解决方法

    煤焦油萘含量测试  详询国联质检姚工  13819259681

     

    一、萘的来源及性质

     

    焦炭生产中萘以气态形式进入到焦炉气中一般经过洗苯流程,

    用洗

    油将其溶解吸收,但其效率

    <80%

    ,因此焦炉煤气洗苯脱硫后仍有

    500-600mg/m

    3

    残留。

     

    萘是最简单的稠环化合物,是光亮的片状晶体,具有特殊的气味,

    比重

    1.162

    熔点

    8

    0

    ℃,沸点

    218

    ℃,易挥发易升华易燃不溶于水,溶于

    乙醇和乙醚等,

    易发生取代反应和加氢反应,

    也是俗称卫生球

    (樟脑丸)

    的主要成分。

     

    二、萘的危害

     

    焦炉气萘含量高时,常常会在煤气管道凝结成片状结晶,造成管线

    及其他常温设备的堵塞。

    在冬季此问题更加突出,

    而且煤气中萘氨并存,

    往往是两者同高,黑猫焦化曾因此而造成预脱硫槽、脱硫槽堵塞,疏通

    停车割除堵塞管线,更换脱硫剂(脱硫剂当时脱硫正常)

    ,而由于它的

    加氢特点,

    造成在预加氢段形成大量的积炭,

    典型的情况如在云南大为

    焦化

    20

    万吨甲醇

    /

    年的预加氢形成厚度为

    0.8m

    的黑色块状物,仅预加

    氢压差达

    0.7Mpa

    ,黑猫则近

    1mm

    厚的碳层,只有被迫停车更换催化剂,

    云南大为取样经分析该黑色物质中含有

    51.2%

    的碳,

    14.7%

    的硫,

    可以判

    断主要为焦油、萘、苯加氢裂解积炭所致,因此之故,加氢催化剂的有

    机硫转化率不高,特别是预加氢失活快,

    3

    个月后基本失活,极大的损

    害了催化剂转化性能。

    (这与该厂未能按原设计实施,取消了脱油预脱

    硫槽也有一定关系,当然主要与化产煤气质量直接相关)

     

    三、现有解决办法

     

    1.

    在洗苯工段采用含醇类的混合溶剂,提高洗苯效率

     

    2.

    采用低温甲醇洗或

    NHD

    脱硫,

    利用萘在甲醇及

    NHD

    中高度溶解的特

    性,在脱硫同时脱除萘

     

    3.

    采用西南院的变温吸附(

    PTA

    )技术。

    (实际就是利用活性炭和硅胶

    做吸附剂,辅以升温脱附的再生技术)

     

    四、建议方案

     

    上述

    3

    个方法或是源头治理,或是成本偏高,对于无焦化装置,取

    气于人的企业显然不适合,根据我们的经验和实践建议如下:

     

    采用可再生的多功能活性炭吸油剂,利用活性炭的特有大孔完全可

    以在常温度条件下将萘及其他焦油,

    芳烃及硫化氢充分吸附,

    同时每个

    槽配以蒸汽升温管线,定期进行再生(每周一次,温度

    250-300

    ℃,注

    意:萘熔点是

    218

    ℃故再生温度必须≥

    220

    ℃)

    ,一般每槽吸油剂可长期

    反复使用,寿命≥一年。如果活性炭床层未发生粉化,床层压力无明显

    上升,即可反复继续使用。这样可以把脱萘脱油脱硫三者结合起来,操

    作上也容易实施。

    按贵厂现有情况来看我们建议增设一台脱硫槽装填约

    40m3

    脱油剂,

    同时改原有的脱油脱硫为串并联结构,

    这样即可脱萘又可

    脱硫脱油(包括芳烃)

    ,在常温给予彻底解决,可避免萘在系统后移,

    在预加氢形成积炭影响有机硫的转化

     


  • 检测通手机版

  • 检测通官方微信

  •  检测通QQ群